天然氣油氣分離器液位調(diào)節(jié)閥失效的根源及解決方案

2014-09-24 蔡克堅 上海閥特流體控制閥門有限公司

  在天然氣采集裝置中,油氣分離器液位調(diào)節(jié)閥普遍存在調(diào)節(jié)精度差,使用壽命短,有些場合甚至不超過三個月。由于地質(zhì)不同,天然氣組分比較復雜,大多含輕烴、凝析油、氣田水和顆粒雜質(zhì),有些還高含硫或氯等酸性介質(zhì)。部分氣井天然氣壓力高,使得閥前后壓降較大,很容易產(chǎn)生氣蝕、閃蒸及JT效應;介質(zhì)水及JT效應會產(chǎn)生細微冰晶,加上硬質(zhì)顆粒,還由于天然氣本身的特性極易發(fā)生閃蒸,流速會急劇加大,多重因素的疊加,閥內(nèi)件很快被沖蝕;介質(zhì)含硫化氫會導致SSC應力腐蝕開裂,氯離子容易發(fā)生晶間腐蝕和點蝕。

  上述除了高溫,幾乎包括所有嚴酷工況,如果處理不當,閥門在很短時間內(nèi)失效。而看似錯綜復雜的各種破壞因素,歸納起來罪魁禍首——流速。

1、氣蝕和閃蒸的產(chǎn)生

  很多時候氣蝕和閃蒸是孿生兄弟。根據(jù)伯努利原理,當流體流過閥門時,流速增加,壓力下降。最高流速和最低壓力發(fā)生在收縮斷面。如圖1所示。

收縮斷面壓力分布圖

圖1 收縮斷面壓力分布圖

  當液體加速通過收縮斷面,壓力下降到低于液體飽和蒸汽壓,會導致流體中產(chǎn)生氣泡,這就是氣蝕的第一階段。當流體流過收縮斷面后,隨著過流面積增加,流速下降,壓力回升,當壓力恢復到高于飽和蒸氣壓,造成氣泡爆炸,氣泡破裂時產(chǎn)生的壓力高達100000磅/英寸2(6897bar)。爆炸能量會將金屬表面撕成細小金屬碎片。從液體—氣體—液體的過程往往發(fā)生在閥芯和閥座局部范圍內(nèi)并在微秒內(nèi)進行。破壞初期表面像噴砂,后期嚴重時像煤渣表面,閥門完全失效。在本案中,這一現(xiàn)象常常發(fā)生在分離器氣田水調(diào)節(jié)閥。另外,當表面的增量受到?jīng)_擊時,由于吸收了能量,局部溫度升高,足以使得在流體和材料表面之間產(chǎn)生化學反應,形成薄膜,薄膜破裂,隨之暴露出新的表面,加速酸性介質(zhì)對閥門內(nèi)件的腐蝕。氣蝕最引人注目的影響也許是材料受到氣蝕損壞。在劇烈的氣蝕情況下,非常硬的控制閥零部件在幾個小時里就被損壞。

  如果下游的壓力正好相當于或者小于流體飽和蒸汽壓,體積急劇增加,流速持續(xù)增長,結果將產(chǎn)生閃蒸而不是氣蝕。往往由于流速極快,閃蒸破壞類似切割表面。就閃蒸而言,氣體積遠遠大于液體體積,以致于使硬質(zhì)顆粒趨向于達到與氣體一樣高的速度。這些高速硬質(zhì)顆粒沖擊表面,使閥門內(nèi)件節(jié)流面很快沖蝕,短時間影響調(diào)節(jié)特性,真空技術網(wǎng)(http://lu714.com/)認為嚴重時完全失效。在本案中,這一現(xiàn)象常常發(fā)生在分離器凝析油調(diào)節(jié)閥。

2、JT效應的產(chǎn)生

  當入口壓力為,流過這些閥芯的流體固有的低壓和高速,使得介質(zhì)可能發(fā)生膨脹,壓力變?yōu)椤5竭_該點時,流速達到峰值,急劇膨脹,疊加天然氣特性,產(chǎn)生JT效應,溫度急劇下降,天然氣的濕氣含量凝結的小水滴,甚至會生成水合物(冰晶),以最大速度流動,會迅速沖蝕閥芯并損壞閥體。如圖2所示。

JT效應產(chǎn)生機理圖

圖2 JT效應產(chǎn)生機理圖

3、解決方案

  下面例舉一個二年多前技改項目案例。

  1)閥門使用地點:中石油塔里木油田天然氣技改項目。

  2)閥門用途:油氣分離器液位調(diào)節(jié)閥。

  3)現(xiàn)場工況:介質(zhì):天然氣,含氣田水、凝析油,且屬高含硫氣田,硫化氫含量見下表。

  介質(zhì)溫度:-20℃~30℃;閥前壓力:8MPa;閥后:0.25MPa;流量:1500Nm3/h;安全位:關位。

  工藝管徑:65mm。

4、氣田規(guī)劃方案硫化氫含量統(tǒng)計表

天然氣油氣分離器液位調(diào)節(jié)閥失效的根源及解決方案

  中石油塔里木作業(yè)區(qū)天然氣技改項目中,由于壓差達8MPa,對閥芯及閥座沖刷嚴重,運行過程中出現(xiàn)泄漏量大、運行過程不穩(wěn)定,噪聲及振動嚴重等現(xiàn)象。由于介質(zhì)存在固體狀顆粒等雜質(zhì),閥門容易卡死,另外天然氣介質(zhì)屬高含硫氣田,H2S含量高達607000mg/m3,因此對閥門材質(zhì)還需有抗硫化物應力腐蝕斷裂及裂紋的要求。

  對于這種工況,以往使用的一般的單座閥或籠式閥,幾周內(nèi)就會發(fā)生泄漏、密封面損傷等問題,3個月就要進行閥內(nèi)件的更換及維護。如圖3所示。

原裝置閥門使用狀況

圖3 原裝置閥門使用狀況

  通過仔細分析該調(diào)節(jié)閥的技術參數(shù),并與設計院和現(xiàn)場工程人員的多次溝通,對該項目工況作如下分析:

  首先介質(zhì)為天然氣,含硫量很高,因此材質(zhì)必須是耐腐蝕,抗硫化氫,備選材質(zhì)有:抗硫型碳鋼、CF8不銹鋼和CF8M不銹鋼。由于該天然氣組分中還含有少量的CO2氣體和水蒸氣,綜合考慮以上條件,確定選用CF8M材料。由于壓力是CL900級,因此最終選用316(鍛鋼)閥體,這樣就從根本上消除了閥體因鑄造可能產(chǎn)生的縮孔或裂紋等不安全因素。

  由于地質(zhì)結構或天然氣來源不同,調(diào)節(jié)閥在某些調(diào)節(jié)工況下,會產(chǎn)生JT效應,而造成的介質(zhì)的溫度波動很大。因此采用窮盡的法則,即要達到在極端溫度下控制閥仍能夠正常運行,所以選用低溫延伸型閥蓋,這樣能夠避免因結冰而導致閥門填料卡澀或致使定位器凍結的可能。

  閥門的選型。此調(diào)節(jié)閥的工況屬于大壓差,壓差達7.75MPa,如何選擇閥的類型是解決問題的關鍵。對此工況,可供選擇的常規(guī)閥門是高壓單座調(diào)節(jié)閥、高壓籠式雙座閥、高壓多級孔板降壓系列等。若采用高壓單座調(diào)節(jié)閥,在降噪方面和降流速方面無法取得理想效果,此類型閥在該工況下會產(chǎn)生噪音和閥門的振動,另外閥內(nèi)件會被很快沖蝕掉。如果采用高壓籠式雙座調(diào)節(jié)閥,在閥的振動方面和耐壓差方面有些改善,但噪音和沖蝕方面仍沒有改善。采用高壓多級孔板降壓閥,雖然在綜合因素有所改善,因為此閥選用DN25的,閥內(nèi)腔空間小,用孔板受空間限制,最多能做到2~3級降壓,仍達不到理想效果。總結上面各種閥門的優(yōu)缺點,最終確定選用maze®300多級串式調(diào)節(jié)閥

5、特殊閥芯結構的設計

  1)90度轉角、多級降壓

  閥籠及閥芯采用特殊工藝加工而成,閥籠上每個臺階及閥芯上的每級缺口尺寸、位置都經(jīng)過精確計算,結合CFD流場分析,根據(jù)實際工況設計。如圖4所示。

多級降壓閥芯CFD流場分析圖

圖4 多級降壓閥芯CFD流場分析圖

  根據(jù)用戶系統(tǒng)的壓差、流量等特殊工況需求,可選擇不同的降壓級數(shù)來實現(xiàn)逐級降壓效果。閥芯為90度轉角設計,在有限的閥桿長度上,延長了流道的長度,從而提高了節(jié)流效果。如圖5所示。

多級降壓壓力分布圖

圖5 多級降壓壓力分布圖

  2)全程導向

  閥芯為全導向結構,在旋轉的全過程中,閥籠都可以為閥芯提供支撐導向,從而保證運動過程中的相對穩(wěn)定,閥桿不彎曲,有效降低了噪聲和振動。正是這種全程導向的獨特設計,使得maze®300控制閥在同類產(chǎn)品中具有突出的優(yōu)勢。maze®300控制閥經(jīng)過現(xiàn)場應用,顯著提高控制閥壽命。

  3)N個犧牲閥+1個切斷閥——解決氣蝕方案

  相當于采用了N個犧牲閥加一個調(diào)節(jié)閥的結構,針對密封面有很好的保護功能,特殊結構的閥芯籠剪切機構設計,針對結晶、雜質(zhì)等問題有很好的自清洗功能,運用CFD流體分析軟件進行模擬,多級降壓結構及閥芯全導向結構的設計,有效控制介質(zhì)流速,并解決了介質(zhì)對閥芯沖刷造成的震動及噪音等問題,閥門正常工作在大壓差時,介質(zhì)在閥體內(nèi)腔的速度矢量分布圖。(計算閥前壓力:12MPa,閥后壓力:1MPa,介質(zhì)最大速度為m/s)。

  從氣蝕形成的機理考慮,僅靠提高材料的抗氣蝕性能是無法將氣蝕問題從根本上解決的。因為發(fā)生氣蝕時氣泡破裂的壓力最高能達到100000磅/英寸2(6897bar)以上,且能量非常大,所以無論材質(zhì)多么堅固,都能把所金屬材料或多或少的局部撕裂,因此只有從結構上設法解決氣蝕方案。

  形成氣蝕的關鍵在于持續(xù)壓差與節(jié)流裝置的共存。為此對于控制閥的設計必須解決一個問題就是持續(xù)的壓差現(xiàn)象,在閥門啟閉過程中的氣蝕問題也順理成章得到了解決。

  當閥門關閉的同時第一、二級及閥口也處于關閉狀態(tài),閥口的緊密性能要比第一、二級好得多,因為第一、二級屬于動配合,存在間隙,這時液體幾乎不傳遞任何的壓力。閥門開啟時,閥口的高壓瞬時得到了化解,閥口就沒有收到持續(xù)的壓差作用了,同樣各節(jié)流級也發(fā)揮了正常的作用。這樣一來,氣蝕在閥口處產(chǎn)生的可能性就沒有了。在閥門關閉的過程中,各級的節(jié)流降壓性能沒有受到任何影響,直到閥門關閉。如圖所示體現(xiàn)了該結構的巧妙之處就是閥口不參與節(jié)流,其開度也始終大于節(jié)流級,并且閥門在開啟時一直都超前于節(jié)流級的開啟,關閉時就滯后于節(jié)流級的“關閉”,綜上可知,防止氣蝕的發(fā)生就是在啟閉的全過程中閥口沒有受到持續(xù)的壓差作用。如圖6所示。

節(jié)流面和切斷面分析圖

圖6 節(jié)流面和切斷面分析圖

  (4)顆粒容差設計

  閥芯與閥籠之間對流體中的顆粒、粉塵、結晶等雜質(zhì)具有剪切作用,因此在運動過程中具有顯著的自清潔功能。同時閥芯和閥籠之間流道較大,能容納一定粒度的雜質(zhì)通過閥體具有顆粒容差設計。

  現(xiàn)場使用maze®300多級串式調(diào)節(jié)閥后,實踐證明閥門運轉良好,閥門仍處于正常工作狀態(tài)。

6、總結

  經(jīng)過多年的潛心研究,maze®系列控制閥從根本上解決并改善了嚴酷工況下對控制閥的嚴重損壞。一經(jīng)投入市場,起初用戶對本產(chǎn)品缺乏了解與信任,持懷疑態(tài)度,但通過對該產(chǎn)品的不斷了解,從抱著試試看的態(tài)度使用幾臺,到如今,maze®系列控制閥已成為嚴酷工況下的首選解決方案。隨著市場份額的不斷擴大,市場占有率不斷攀升,對嚴酷工況下控制閥的解決方案已具備了一定的經(jīng)驗。實際上,每種應用看似相似,實則不同,每個工況都需仔細分析以保證控制閥選擇正確。一般來說,選型人員往往過多關注滿足工廠的測試及規(guī)格,而沒花足夠的時間了解閥門實際應用。這使得所選擇的規(guī)格要么不能滿足應用,要么超出應用要求——具體來說,常常會選擇超出實際應用需求的昂貴閥門。閥門的設計有很多種不同的技術,但是沒有一種設計可以適用于所有應用。maze®系列控制閥在應用過程中由擁有豐富閥門選型經(jīng)驗的設計工程師評估每一個實際應用,再根據(jù)實際情況提供合適的解決方案。